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發布時間:2026-03-21 01:20:24
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小松 SAA6D107E-1
(kw/rpm)110/2000
(L)6.69
6缸、直噴、渦輪增壓、后冷卻式發動機;滿足2006EPA/Tier3和EUIIIA級標準。
小松PC200-8挖掘機
軸向柱塞馬達×2(帶停車制動器)
軸向柱塞馬達×1(帶回轉保持閥)
(l/min)439
(Mpa)37.3
(Mpa )28.9
(Mpa )3.2先導油路
400
(L)400
(L)135
(L)23.1
(L )20.4
溢流閥溢流閥6用于限制行走回路的高壓力,保護行走液壓回路元件。行走換向閥挖掘機行走時,操作人員操縱先導閥,先導壓力油(壓力為3.5mpa)推動行走換向閥1換位,壓力油通過行走換向閥1進入行走馬達9,平衡閥4換位,打開行走馬達9回油通道。同時,壓力油經減壓閥2減壓后進入制動缸10,解除制動器的制動,行走馬達9便可轉動。
由于該挖掘機左行走與回轉都由前主泵供油,且回轉速度正常,說明前主泵工作止常。考慮到右行走速度和驅動力都正常,回轉接頭內泄漏的可能性會很小,基本可以排除回轉接頭存在故障的可能。由以上分析可以推斷,故障原因可能有以下6點:一是行走換向閥卡滯或者先導壓力不足;二是左行走馬達溢流閥失效;三是左行走馬達泄漏過大;四是制動缸泄漏;五是減壓閥失效;六是減速器打齒或者潤滑不良。
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現代R215-9C挖掘機快檔行走向左跑偏
挖掘機故障分析:
①慢檔行走正常,無跑偏現象.
②快檔行走跑偏,向左側跑偏.
③大臂,小臂,鏟斗.回轉工作均正常.
挖掘機故障修理:
①檢測行走壓力:檢測到行走馬達壓力均為320bar左右,屬于正常范圍,排除行走馬達的可能性.
②據該機行走原理判斷:故障應該存在于行走馬達內部控制油路部分.
③換檔電磁閥正常,挖掘機控制油路無阻塞現象、也無泄漏,后分解左側行走馬達,"O”形密封圈缺失,安裝”O形密封圈,快檔行走跑偏故障排除。
再次,排查滑閥。將破碎錘滑閥拆下解體,滑閥閥芯、閥體沒有發現劃傷痕跡,將滑閥閥芯放入閥體內,閥芯能輕松往復移動。上述檢查說明滑閥工作正常。然后,將破碎錘整體拆解,發現活塞有輕微磨損,但磨損量在正常使用范圍內。繼續檢查發現鋼釬斷裂,觀察內襯套磨損在正常范圍內。再次,排查滑閥。將破碎錘滑閥拆下解體,滑閥閥芯、閥體沒有發現劃傷痕跡,將滑閥閥芯放入閥體內,閥芯能輕松往復移動。上述檢查說明滑閥工作正常。后,將斷裂的鋼釬更換后試擊,破碎錘沖擊無力故障消失,鋼釬斷裂情況。
引起的思考:該破碎錘不能打擊原因是鋼釬斷裂,斷裂部位位于鋼釬頂部。當破碎錘活塞向鋼釬施加壓力后,內襯套對鋼釬斷裂部位沒有限位。此時斷裂碎塊卡在斷裂處與鋼釬之間,使斷裂處向上提升一段距離,從而導致活塞下行不能到達下止點。活塞下行不能到達下止點,造成v3腔通入高壓油后,滑閥閥芯無法從下止點向上運動、滑閥閥芯無法換向,導致活塞始終處在向下加力狀態不能往復打擊。
從這個故障實例可以看出,只有了解破碎錘液壓系統工作原理后,才能更快更準地找到故障,盲目查找故障,只能事倍功半。
若主令控制器(主令開關)觸頭接觸不良,應調整主令控制器(主令開關)、更換板桿或主令控制器(主令開關)總成;若plc控制器回轉觸點氧化,可將控制回轉的plc控制器觸點拆下,用水砂紙打磨后裝復;若交流接觸器觸點長期使用后造成氧化、燒灼,可用水砂紙打磨交流接觸器觸點,調整觸頭或更換整個交流接觸器;若回轉制動器損壞,應更換新件;若制動摩擦片抱死,則可能是電磁線圈斷路,應更換新的電磁線圈;若回轉中心集電環受潮,應烘烤或更換中心集電環及碳刷。
經檢查,發現該門式起重機在作業過程中,其制動器外殼撞出裂縫后滲油,造成制動器因缺油而燒壞。更換1臺新的制動器后試機,該門式起重機回轉動作恢復正常。